興業(yè)汽配自制380縱梁翼面扭曲校正工裝
本報(bào)訊(通訊員 劉岡)由于臨沃重工、三一重工使用的腹寬380槽梁,為國產(chǎn)縱梁型材輥壓生產(chǎn)和搓切切斷方式,產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定,這也是國產(chǎn)縱梁型材線搓切切斷方式的通病,難以解決。而主機(jī)廠對(duì)細(xì)節(jié)和質(zhì)量的要求越來越嚴(yán)格,為此,興業(yè)汽配迎難而上,主動(dòng)攻關(guān),解決問題和改進(jìn)工藝。
公司模具小組迅速成立研發(fā)小組,商量制定解決方案,決定使用縱梁鉚接機(jī)液壓系統(tǒng)。為節(jié)約成本、不增加校正工序,在縱梁型材線縱梁下線處自制、搭建吊裝框架、吊裝鉚工及油線,經(jīng)過多次研討和試驗(yàn),決定使用2件鋼板固定在鉚工上,但因材料厚度不統(tǒng)一、縱梁翼面高度不一致,致使縱梁扭曲位置的校正試驗(yàn)一次次失敗。
經(jīng)過反復(fù)地研究和改進(jìn),最終根據(jù)不同厚度、不同材質(zhì)、不統(tǒng)一面高度的校正工裝試驗(yàn)成功,目前,縱梁型材線的縱梁在下線前全部校正合格。
公司模具小組迅速成立研發(fā)小組,商量制定解決方案,決定使用縱梁鉚接機(jī)液壓系統(tǒng)。為節(jié)約成本、不增加校正工序,在縱梁型材線縱梁下線處自制、搭建吊裝框架、吊裝鉚工及油線,經(jīng)過多次研討和試驗(yàn),決定使用2件鋼板固定在鉚工上,但因材料厚度不統(tǒng)一、縱梁翼面高度不一致,致使縱梁扭曲位置的校正試驗(yàn)一次次失敗。
經(jīng)過反復(fù)地研究和改進(jìn),最終根據(jù)不同厚度、不同材質(zhì)、不統(tǒng)一面高度的校正工裝試驗(yàn)成功,目前,縱梁型材線的縱梁在下線前全部校正合格。